新时达ME500变频器在橡胶轮胎行业精元硫化机液压站的应用
2025-06-05
新时达ME500变频器在橡胶轮胎行业精元硫化机液压站的应用
项目背景
在佳通合肥工厂B厂硫化车间精元硫化机F01-F05液压站,硫化机液压站因工作频繁起停,导致接触器(软启动)频繁损毁,电机月均烧毁3台;同时机械冲击和噪声都较大,机械配件寿命相对减少,维护成本较高;亟需节能减排。
用新时达ME500-4T 0037变频器替换接触器方案进行改造,原理是采用变频器的软启软停,闭环反馈控制,减少电机空转耗能。改造时间2小时,于2014年5月15日投入运行。
客户需求
降低维护成本、延长机械配件和电机使用寿命
新时达方案
方案说明
改造过程保持原控制系统电路不变,将硫化机液压站的接触器替换成变频器,系统PLC给定的启停信号直接接到变频器控制变频器启停(省去中间继电器),同时把液压站的压力信号接到变频器模拟量的端口,做成压力信号反馈闭环控制,通过压力信号控制变频器的转速。
改造完成后,PLC发出启动信号后,变频器启动,液压站压力迅速上升达到设定值,给液压装置提供液压开模或合模动力;当开模合模动作完成后,压力传感器电压(也可以是电流)输出减少,变频器频率降低到低频状态,电机低速运转,此时液压站压力保持在设定值;当液压装置开始动作时,液压站流量增大压力降低,压力传感器电压(或电流)输出增大,变频器频率迅速增加至额度频率,电机快速运转,给液压站提供所需压力;如此反复,当一个周期结束后PLC给出停止信号时,变频器停止,处于待机状态,等待下一个工作周期开始。
方案组成
新时达ME500-4T 0037变频器替换接触器
关联产品
ME700风冷型橡胶行业多机传动变频器
项目结果
改造后设备运行稳定,控制准确平稳,节能效果明显,维护成本及设备噪声明显降低,建议该硫化机液压站全部进行变频改造。
● 性能稳定可靠
投入运行以来,变频器一直稳定工作。在夏季,硫化机液压站工作环境温度接近50℃,ME500突破了常规变频器在高温、粉尘环境不能正常工作的瓶颈,无任何故障发生,从而确保了生产的连续不间断,提高产量。
● 维护成本降低
因变频器工作稳定可靠,生产过程中无故障停机及器件损坏,故无需停机更换损毁的接触器(或软启动)及其他备品备件,仅在停机检修时对变频进行除尘、紧固螺丝等常规保养工作,节约人力资源及备件费用,同时保证生产的连续性,提高产量。
● 降低冲击,延长机械配件和电机使用寿命,减少备品备件等采购成本。
设备频繁的直接启动或停止都会产生强大机械冲击,造成机械配件的损耗过快甚至损坏,电机也会因6-10倍启动电流冲击,造成线圈老化进而寿命缩短、烧毁,而变频器软起和软停的功能,就能保证设备在启停的过程中工作平稳,而当液压站在无液压输出时,变频低频工作状态电机低速运转也降低了设备机械磨损等,从而做到了降低机械冲击,延长机械配件和电机使用寿命、减少备品备件的采购成本等。
● 节能
在设备改造之前,对该液压站装电表统计计算单条轮胎的电能成本;根据电表计量电能成本统计可以看出,使用变频器还有很大的节能空间:
|
机型 |
电能表 |
记录时间 |
记录时长 |
消耗电能 |
单价 |
班产 |
折算电能单耗 |
|
精元液压硫化机 |
2013.12.30 |
30日16:55:00 |
5.00 |
96.0 |
0.71 |
300 |
0.364 |
|
30日21:30:00 |
10.58 |
163.8 |
0.71 |
300 |
0.293 |
||
|
31日02:06:00 |
15.18 |
234.6 |
0.71 |
300 |
0.293 |
||
|
HF液压硫化机 |
2013.12.30 |
30日21:30:00 |
1.92 |
7.8 |
0.71 |
120 |
0.193 |
|
31日02:03:00 |
6.46 |
15.6 |
0.71 |
120 |
0.114 |
表1 精元液压硫化机与HF硫化机电能单耗比较
注:
① 精元硫化机F01-F05泵站启用37kW及22kW电机各1台。
② 安装的单相电能表约有0.02kWh的初始值,造成第1次值较大。
③ 计算消耗电能数值:单相电能表读值×3×20(100:5互感器)。
由表1统计结果可以算出精元液压硫化机F01-F05在未改造前每条胎平均电能消耗为:
H单耗=(0.364+0.293+0.293+0.284)÷4 = 0.3085元
|
机型 |
电能表 |
记录时间 |
记录时长 |
消耗电能 |
单价 |
班产 |
折算电能单耗 |
|
精元液压硫化机 |
2013.12.30 |
2014年1月6日 |
7.133 |
106.2 |
0.71 |
300 |
0.284 |
|
精元液压硫化机 |
2014.09.29 |
2014年9月29日 |
17.262 |
172.8 |
0.71 |
300 |
0.190 |
表2 精元液压硫化机电能单耗比较
注:
① 精元硫化机F01-F05泵站启用37kW及22kW电机各1台。
② 安装的单相电能表约有0.02kWh的初始值,造成第1次值较大。
③ 计算消耗电能数值:单相电能表读值×3×20(100:5互感器)。
根据表2统计,变频改造后每条胎的电能消耗为:
H单耗 = 0.19 元
即:生产每条轮胎节省 S单省=0.3085–0.19 = 0.1185元
每天生产轮胎数量为:天产量= C产量×B班次= 300×3= 900条
每月节省S月= S单省×天产量×月天数= 0.1185×900×30= 3199.5元
1年按照300天连续生产时间,1天3班,每班产量300条胎,即,1年内节省电费即可收回改造费用。
联系方式
智慧电梯:400-820-7921
变频驱动:400-821-0325
运动控制:400-809-6368
多关节机器人:400-920-0275
SCARA机器人:400-168-2718
邮箱:[email protected]
地址:上海市嘉定区思义路1560号